當(dāng)前鋁加工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,在此背景下,貴州貴鋁新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴鋁新材”)堅(jiān)持以樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想為引領(lǐng),以落實(shí)降本增效為抓手,以發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用為目標(biāo),通過(guò)強(qiáng)化職工危機(jī)意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí),創(chuàng)新工作方法,細(xì)化工作措施,助推貴鋁新材系統(tǒng)降本增效工作見(jiàn)實(shí)見(jiàn)效。
再生鋁事業(yè)部:創(chuàng)新研發(fā) 大幅降低鋁箔廢料燒損率
在資源循環(huán)利用與環(huán)境保護(hù)日益受到重視的今天,鋁箔廢料的處理與回收成為一個(gè)亟待解決的重要課題。我國(guó)鋁箔廢料的傳統(tǒng)處理方式主要依賴(lài)于雙室爐熔煉工藝,然而,這一過(guò)程中鋁箔廢料因形態(tài)特征導(dǎo)致的燒損問(wèn)題一直困擾著相關(guān)企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì),鋁箔廢料在回收過(guò)程中的燒損率普遍高達(dá)4%~5%,這不僅造成了資源的極大浪費(fèi),還可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響。
面對(duì)這一挑戰(zhàn),再生鋁事業(yè)部和技術(shù)質(zhì)量部積極行動(dòng),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的努力與研發(fā),成功推出了一種創(chuàng)新裝置,以大幅降低鋁箔廢料的燒損率,提高資源回收效率。這一創(chuàng)新成果不僅為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益,更為資源循環(huán)利用與環(huán)境保護(hù)事業(yè)作出積極貢獻(xiàn)。
鋁箔事業(yè)部:改進(jìn)工藝流程 提高生產(chǎn)效率
鋁箔事業(yè)部在提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量方面采取了多項(xiàng)有力舉措,并取得顯著成效。
通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝,對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行細(xì)致梳理和改進(jìn),有效提高生產(chǎn)效率。同時(shí),不斷完善管理體系,提升管理水平,確保生產(chǎn)過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都能得到嚴(yán)格管控。此外,還加大了對(duì)技術(shù)人員的培訓(xùn)力度,通過(guò)技能提升和經(jīng)驗(yàn)分享,提高了操作人員的專(zhuān)業(yè)技能水平。這些舉措的實(shí)施,使鋁箔事業(yè)部在產(chǎn)品成品率和產(chǎn)量上實(shí)現(xiàn)了突破。10月份,產(chǎn)量成功提升至1300噸,與上月相比增長(zhǎng)8.3%;產(chǎn)品成品率提升至84.8%,與上月相比提升了3.0%。成績(jī)的取得,充分展示了鋁箔事業(yè)部在降本增效方面的堅(jiān)定決心和扎實(shí)工作。
貴州中鋁:強(qiáng)化精益管理 多措并舉促成效
2024年以來(lái),貴鋁新材旗下貴州中鋁鋁業(yè)有限公司謀在先、干在實(shí),組織公司上下開(kāi)展精益行動(dòng),從降低生產(chǎn)成本著手,深度挖潛,多點(diǎn)發(fā)力,找準(zhǔn)降本“小切口”,打出增效“組合拳”。
實(shí)施精益行動(dòng)以來(lái),各部門(mén)積極響應(yīng),鋁箔制造部率先提出了退火降耗提效方案,通過(guò)改造料框、優(yōu)化負(fù)壓風(fēng)機(jī)和加熱器的自動(dòng)啟停功能等多方面綜合改善,實(shí)現(xiàn)了裝爐量提升50%,平均生產(chǎn)周期縮短了20%,電耗下降至150度/噸,顯著提高了生產(chǎn)效率和能源利用效率。
設(shè)備管理部通過(guò)提高設(shè)備開(kāi)動(dòng)率、設(shè)備消缺及優(yōu)化等手段,不斷提升設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性。根據(jù)匯總發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問(wèn)題,技術(shù)人員及時(shí)進(jìn)行了消缺處理,并采用防錯(cuò)等方法對(duì)設(shè)備進(jìn)行了優(yōu)化。通過(guò)運(yùn)用PDCA(計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-行動(dòng))方法循環(huán)提升,設(shè)備開(kāi)動(dòng)率從95.2%提升至97%,為生產(chǎn)線(xiàn)的穩(wěn)定高效運(yùn)行提供有力保障。
冷軋制造部通過(guò)多種方法降低產(chǎn)品針孔問(wèn)題,以降低客訴率。2023年針孔投訴率為0.22%,冷軋制造部針對(duì)板面擦劃傷、異物壓入、邊部白斑等問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)改善,通過(guò)持續(xù)的努力和改進(jìn),目前投訴率降低至0.18%。
貴州高精:自主維修設(shè)備力保生產(chǎn)線(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行
近日,貴鋁新材旗下貴州高精板帶箔科技有限公司鑄軋生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備測(cè)氫儀突發(fā)故障。該設(shè)備作為英國(guó)原裝進(jìn)口的關(guān)鍵組件,一旦失效,將直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)格把控。更為棘手的是,目前國(guó)內(nèi)并無(wú)直接可替換的同類(lèi)設(shè)備,重新采購(gòu)需超過(guò)六個(gè)月的時(shí)間。
面對(duì)突如其來(lái)的緊急情況,貴州高精以高度的責(zé)任心與行動(dòng)力,決定采取自主維修的方式盡快恢復(fù)該設(shè)備的正常運(yùn)行,通過(guò)大量查閱海內(nèi)外相關(guān)資料和自學(xué)技術(shù),技術(shù)人員成功定位并修復(fù)了故障點(diǎn),為公司節(jié)約近10萬(wàn)元的更換成本,大大降低了停工維修的周期,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,為公司可持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障。
下一步,貴鋁新材將不斷完善各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理制度,發(fā)揮制度在企業(yè)精益管理中的有力保障作用,持續(xù)推動(dòng)降本增效工作落地見(jiàn)效,不斷提高員工技能,創(chuàng)新工作方式,奮力沖刺年度生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo),為公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
供稿:貴鋁新材
編輯:辦公室